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冷庫機組制冷效果不理想原因分析二

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冷庫機組制冷效果不理想,溫度遲遲拉不下來,或者壓縮機總是頻繁停機重啟。其實很多問題都是系統(tǒng)原因造成的,并不能稱之為故障。下面,我們一起來分析一下是什么原因?qū)е碌倪@些個問題。

1、壓縮機停機后高低壓迅速平衡

這主要是由于吸排氣閥片嚴重漏泄或斷裂,以及氣缸高低壓之間的墊片擊穿,停機后高壓氣體迅速進入吸氣腔造成的。
2、壓縮機不能正常增載或卸載
對于油壓控制的能量調(diào)節(jié)系統(tǒng),其主要原因有:滑油壓力過低。(一般為軸承間隙過大和泵間隙過大引起),可通過旋緊油壓調(diào)節(jié)閥來解決;卸載油缸的活塞嚴重漏油,油路阻塞;油缸與活塞或其它機構卡阻;電磁閥動作不靈,或鐵芯有剩磁。
制冷系統(tǒng)故障與分析
首先,蒸發(fā)器盤管上的結霜,一股不應超過3mm,若結霜過厚,導致熱阻增加,使蒸發(fā)器與冷庫間有一定的傳熱溫差,制冷劑在蒸發(fā)器中也吸收不到充分的熱量來汽化,大量制冷劑在回氣管路上吸熱汽化,使回氣管路結霜增加;另外,由于膨脹閥感受的過熱度過小甚至為零,致使其關小或關閉,壓縮機很快低壓停車。但電磁閥未關,冷庫還存在一定的熱負荷,蒸發(fā)器壓力回升后壓縮機再次啟動,造成啟動頻繁。蒸發(fā)器結霜越厚,這種情況就越嚴重。事實上本系統(tǒng)的兩個低溫冷庫蒸發(fā)器盤管上的結霜都過厚,達1—2cm,這己嚴重影響熱傳遞,庫溫也不可能降下來。經(jīng)過融霜后,再運行系統(tǒng),兩低溫庫的庫溫己能下降到?6~C 5qC。
其次,高低壓控制器的調(diào)定值有誤。本制冷設備使用制冷劑為R22,高壓斷電壓力(上限)多選為表壓1.7一1.9MPa。低壓繼電器壓力(下限)可取設計蒸發(fā)溫度減去5℃(傳熱溫差)后所對應的冷劑飽和壓力,但一般不低于表壓O.01 MPa。低壓開關的調(diào)節(jié)幅差一般為0.1~0.2MPa。有時壓力控制調(diào)定值的刻度不太精確,實際動作值應以調(diào)試測得值為準。測試低壓控制器時應慢慢關小壓縮機吸人截止閥,注意吸人壓力表的指示值,壓縮機停車和重新啟動時的指示值即為低壓控制器的上限和下限。試驗高壓控制器可慢慢關小壓縮機排出截止閥,讀出排出壓力表在壓縮機停下時的讀數(shù),即為高壓斷開壓力。試驗前要證實壓力表可靠;排出閥不應全關,以保安全。
再次,系統(tǒng)中的制冷劑不足,在有貯液器的裝置中,由于有貯液器的調(diào)節(jié)作用,除非制冷劑嚴重不足,致使從貯液器供入液管的液體不能連續(xù),從而影響裝置的正常工作外,一般的“制冷劑不足”即液位偏低,是不會對系統(tǒng)的工作產(chǎn)生明顯影響的。但是,在無貯液器的裝置中,由于系統(tǒng)中制冷劑數(shù)量的多少直接決定著冷凝器中制冷劑液位的高低,并因此而影響冷凝器的工作和液體制冷劑的過冷度,所以當系統(tǒng)中的制冷劑量不足時,就必然要引起裝置工況的如下變化:
(1)壓縮機運轉(zhuǎn)不停,但庫溫降不下來;
(2)壓縮機的排出壓力下降;
(3)壓縮機的吸人壓力較低,吸氣過熱度增高,蒸發(fā)器后部的結霜融化,壓縮機缸頭發(fā)熱;
(4)供液液體指示器中可看到液流中央有大量氣泡;
(5)冷凝器中的液位明顯偏低。
應該注意,當熱力膨脹閥的開度調(diào)得過小時,也會出現(xiàn)吸人壓力降低、蒸發(fā)器部分結霜融化以及吸氣管結霜融化等現(xiàn)象。因此,在不能準確觀察制冷劑液位的情況下。為了判斷系統(tǒng)中的制冷劑量是否不足,可采用下述方法:停止使用熱力膨脹閥,開啟并適當調(diào)整手動膨脹閥,觀察系統(tǒng)的工作,看其是否能夠恢復正常,如能恢復正常,則屬熱力膨脹閥調(diào)整不當,否則即為系統(tǒng)中的制冷劑不足。系統(tǒng)中的制冷劑不足,如非充劑量不夠,則總是因漏泄所造成,因此在判明系統(tǒng)制冷劑不足后,應首先進行檢漏,并在消除漏泄后再添加制冷劑。

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